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灰渣泵磨损原因分析以及解决措施
来源:迅丰橡胶 日期: 2016-11-28 12:21:46 点击:
       除灰系统是火力发电厂中重要的一个生产系统,其设备的可靠性至关重要,将直接影响到锅炉的安全经济运行。其中渣浆泵是关键设备。坑口电厂自1996年试运行以来,由于只投入近期灰场运行,二级泵未启动,一级渣浆泵设计时考虑到远期灰场的使用,选型偏高,虽然制造厂将原设计进行了修正,原渣浆泵型号由150ZM-60改进为150ZM-50A,但投入运行后,在实际使用工况下,渣浆泵出口排渣门磨损严重,使用寿命缩短,平均40~50天便检修更换,整个除灰系统的可靠性和经济性无法保障。因此,通过对排渣门磨损原因的深入分析,对渣浆泵进行了技术改进。改后效果良好,除灰系统设备的可靠性和节能降耗都具有了重要的实际使用意义。
灰渣泵磨损原因分析
       锅炉灰渣泵房前的灰渣池用来汇集来自1号炉的渣浆、冲灰水和来自汽机污水泵房的生活污水。灰渣泵房内共设3台150ZM-50灰渣泵,每台设计流量为250㎡/h,叶轮流道70mm,外圆10mm,配套电机转速980r/min,电机功率95kW,通过两条巾273X10mm的输灰管道排入灰场,一条运行,一条备用。除尘水源为灰场回水、化学排污水和工业水,由2台设计流量为200m/h的离心泵提供。
       因灰渣泵流量为250m3/h,若要完成输灰,就必须通过调整灰渣泵出口的排渣门的开度来满足运行要求,从局部阻力角度分析,排渣门的开度大小直接影响着流体对阀门的冲击力。排渣门开度越小,其局部阻力系数越大,对其磨损越严重。由于灰渣泵出口排渣门长期处于微开启状态下运行,势必造成了其严重磨损,这是排渣门磨损的直接原因。
       另外,灰渣颗粒增大,燃烧煤泥使排渣量随之增加,也是间接引起排渣门磨损的原因。
解决措施
     针对上述原因,建议采用以下措施:
    (1)在锅炉运行中尽量控制结渣,如采用合适过量空气系数、风粉配比控制炉内温度等;
    (2)恢复碎渣机使用,以减少灰渣颗粒直径;
    (3)对灰渣泵进行改型,以适应流量减少时灰渣泵运行的要求;
    (4)增加除灰水及灰渣池补水。以下着重分析灰渣泵改型的方法之一车削叶轮外径。
灰渣泵改造后的效果
       灰渣泵叶轮直径在巾510mm时,电机运行电流为120A左右,当叶轮直径改为似70mm时,电机运行电流为94A左右。
    叶轮更换后可连续运行120天左右。
    灰渣泵设计流量偏大,使排渣门开度减小,而开度越小,磨损就越严重。
    通过对以上四项解决措施的实际使用效果的比较,认为渣浆泵叶轮车削方法不失为最直接有效的好方法。当灰渣泵叶轮直径由巾510mm车削到巾470mm后,可解决泵排渣门严重磨损问题,排渣门使用寿命可提高1.5~2倍,设备可靠性大大加强。
 
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